我给文章打分
1分   2分   3分   4分   5分  

本文得分:0.0参与评分人数:0

版权声明
中国铁道建筑报
中国铁道建筑报 2021年11月16日 星期二
往期回顾

中铁十二局四公司梅龙铁路项目部

优化方案减损耗精细施工降成本

丁明明 宋周阳

《 中国铁道建筑报 》( 2021年11月16日   2 版)

    本报梅州11月15日讯(通讯员丁明明  宋周阳)“隧道二衬混凝土浇筑每米超耗始终控制在1立方米以内,这是如何做到的?”日前,在中铁十二局四公司梅龙铁路项目部隧道衬砌施工观摩会现场,在了解到隧道衬砌施工混凝土的超耗量控制在6%以下时,参加观摩的全线施工单位代表连连提问,学习取经。

    “隧道混凝土超耗关键在于爆破开挖和沉降控制,过去软弱围岩爆破粗放,一炸一大片,炸空的地方都需要混凝土来填补。”该项目经理李大春介绍说,爆破开挖后,地层压力变化导致隧道不断变形沉降,需要持续反复浇筑混凝土才能加固隧道。

    围绕精准开挖和控制沉降两个切入点,项目团队从爆破技术革新入手,通过开展钻孔施工研究,调整钻孔角度和深度,确保炮眼间距、装药量和最小抵抗线3项要素达到最优化布置,形成最佳爆破切除力,完成光面爆破,改变过去爆破不“光”、浇筑不“准”的问题。在精准爆破的基础上,经过多次试验论证,他们为地层变形预留7厘米变形量,并采用现场旁站监督方式提高拱架加工和安装精度,在隧道断面最稳固的状态下完成混凝土浇筑施工。

    只有高精度的开挖才能实现物料的精准投放。施工中,他们通过精准爆破和控制沉降,实现隧道初期支护和衬砌混凝土精准浇筑,平均每延米隧道初支节约混凝土3.2立方米左右,衬砌节约混凝土0.8立方米左右,按照这个方量计算,每延米隧道混凝土可节约2600元以上。

    此外,该项目团队围绕软弱围岩光面爆破和控制预留沉降量,先后取得4项技术小革新,举办2次全线现场观摩,连续2次获评全线信用评价第一名。

“全”字当头 创效为要
“收尾联动”让效益颗粒归仓
优化方案减损耗精细施工降成本
提升产能要在变革模式上下功夫
中铁十四局承建的污水处理厂
混凝土“住”暖棚焊缝套上“保温棉”
湄洲湾跨海大桥合龙
防东高铁全隧贯通
旧貌换新颜 郴州站开门迎客