通讯员 林 凤 李金蕊
成为南京地铁建设史上首个在一年时间内完成主体开工、车站封顶、盾构始发的项目,在全线创造“用1台盾构机挖通4条区间隧道”的纪录,预计整体工期将缩减18个月……自开工以来,中铁十四局大盾构公司南京地铁11号线项目部积极践行精细化管理、“大成本”管理要求,把牢工期、技术、经济三条主线,通过打造精细策划、技术攻关和创新管理三把“金钥匙”,实现进度、产值、利润新突破,蹄疾步稳、领跑全线。
翻开工程概况图,可以看见,该项目负责施工的内容包含两站两区间,合同工期60个月。
“一个好的谋篇布局,等于工程成功了一半。”该项目负责人周本军介绍,项目部坚持“工期就是最大的成本”,在方案上精细筹划,从源头上解决好“仗怎么打”的问题。
先想后干,边干边算。周本军告诉笔者,项目部负责的两个区间为双洞双线盾构隧道,原计划租赁2台盾构机施工。他们结合现场实际,不断论证方案可行性,将其优化为改造使用1台公司自有盾构机施工,并精细筹划每次转场衔接,最终成功用一台盾构机实现4次盾构始发、4次盾构接收,掘进里程达到4791米,不仅盘活了公司既有资源,还直接减少了设备投入费用。
该项目盾构区间邻近长江,属于长江漫滩富水砂层,透水性强,掘进施工沉降控制难度大。经过多次内部专家论证,他们决定推广应用同步双液注浆新技术。“双液浆凝固速度快,能快速为隧道管片提供更加坚固的‘金钟罩’,避免其上浮,全面提升成型隧道质量。”该项目盾构工区经理熊家旺说,这在南京地铁盾构隧道中属首次应用。
为进一步提升掘进效率,项目部也在管片改进上做足“文章”。他们大胆尝试,打破南京地铁隧道盾构管片1.2米环宽的常规设计,调整为1.5米环宽。这一改变也带来了“蝴蝶效应”——管片越宽,接缝就越少,渗水情况明显减少,有效提高了掘进工效,还至少减少20%的防水材料及管片螺栓投入。
如今,4条盾构区间隧道内,3359环管片环环紧扣,横纵平整。谈到提前4个月完成所有盾构施工,还创造了月进尺708米的纪录,熊家旺和同事们难掩激动。
拔高定标,创优争先。该项目还坚持以管理创新激发创效活力。走进施工现场,现场护栏围杆光洁如新,仓库物资分类摆放、整齐有序,现场作业机具、材料收纳整齐……井然有序的工地常常引得各界称赞。该项目安全总监韩宝永介绍,这是项目坚持推行“整理、整顿、清扫、清洁、素养”5S管理收获的成果。
施工高峰期,现场同步打开的作业面有24个、队伍有17家。“为了加强现场管理,提升工人落实5S管理的积极性,项目加大对‘安全积分超市’的投入,以参与安全文明施工情况为大家计算得分,兑换商品。”韩宝永坦言,随着管理新规和激励措施同步实施,渐渐地,工人的安全意识、标准意识越来越强,现场安全文明施工逐渐转好,细水长流的投入换来隐形的“大效益”……
得益于精细化管理的全面实施,该项目施工安全、质量、进度持续领跑全线,在各类省市级评比中获奖60余项,还引得江苏省内各地市轨道站观摩团等到项目交流学习,在公司“家门口”实现经济、社会效益“双丰收”。

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