本报西安5月26日讯(记者邹径纬)“抓好隧道光面爆破,公司每月至少降低成本上千万元。”近日,在中铁十二局一公司隧道施工经验交流会上,光爆督察室副主任杨华细算的一笔账,让参会人员感慨不已。
理想的光面爆破,是根据围岩特性,通过优化掌子面钻孔数量、炮眼间距、装药量、起爆顺序等工序,爆出与设计基本吻合的隧道轮廓。
“既不能超挖太多,也不能欠挖太多”,杨华说:“超挖,就需要用混凝土回填,每方混凝土成本近400元,填的都是‘真金白银’;欠挖太多,则需要补炮,会造成更大的超挖……”
2021年4月,该公司成立了光爆督察室,集中内部专家每月“坐诊”,通过收集、分析隧道混凝土、火工品的消耗数据和光爆“晒图”效果,追查病根,分析病因,过程纠偏,倒逼隧道光爆效果整体向好。
“掌子面钻孔数量增加到145个,周边眼间距缩短到35厘米,装药量减少三分之一,初支混凝土的超耗率从112%降到了76.3%。”渝昆铁路那寨箐隧道进口施工负责人胡文斌介绍,公司光爆督察室开出的“良方”,让他们省时、省力,又省钱。
工人多打20个孔,最多需要10分钟。一次爆出预期的轮廓,至少能够节省1小时以上的后续处理时间。
按照合同约定,隧道有钢架支护的喷射混凝土超耗率100%是一个分水岭。高出的部分,由施工队伍自掏腰包;低于的部分,公司按照一定比例给予奖励。这一规则,基本杜绝了施工队伍“随意放炮”的现象。
“辨证施治,岩变我变”,在以相对破碎围岩为主的成达万铁路隧道群掌子面,光爆督察室给出了“宁欠勿超”的施工方案。挖机携带破碎锤、铣刨头、鹰嘴钩“三件套”,快速对掌子面“清欠”,将有钢架支护段的喷射混凝土最低超耗率控制在了60%以内。
截至5月下旬,一公司待建隧道总长73公里。他们除了将光爆控制达到理想效果,还在卡控混凝土原材料质量、探索应用隧道大型机械化配套施工等方面发力,进一步提质增效。

上一版



语音读报
放大
缩小
全文复制
上一篇